PowerFlex700H变频器板卡
F10是系统进行故障,但子代码可以指示出数据驱动为栅极电压丢失,273则代表一个电流通过反馈有故障。我的思路是这样的:相损失的驱动电压- 相位驱动电压检测器报警 - 无相电压(或负电源故障) - 电流传感器零误差 - 检测报警触发电流。要确定自己有没有驱动系统电压,快的判断能力就是通过测量数据驱动栅极电压了,用万用表把六个桥臂都测了一遍,负压正常!对于这样的大功率变频器,我不主张用母线电压触发桥臂,不炸毁模块,那是不值得损失的。
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需要进行说明的是,ab700h大功率的变频器,采用了一个内置应用霍尔的设计(霍尔封装在系统模块工作里面),驱动板和功率控制模块可以采用全压接式设计。这样的好处是,更换管理模块时可以通过不用动烙铁,就可以进行模块和驱动板轻易的分离培养出来。但我想说的是,如果模块坏了,驱动板真的能活下来吗??内置式霍尔传感器,要做个电流进行动态系统测试,难度也是可想而知。
分析来分析,修理烙铁不是好事,我的目的是不判断故障点,坚决不碰烙铁。因为它没有看到的问题,它会首先分析了驱动和检测电路板,一个下午过去了,故障是没有进展,只映射出一些单元电路图,让我收获颇丰。经过研究分析我发现,ab700h系列的变频器,可以再不加控制功率工作电压的前提下做静态系统测试的。换句话说,如果没有兑换点,对直流母线电容器,不影响整个故障模拟测试电压为0。
想到我们既然学生能上电自检,几分钟后才跳故障,且时间越来越长越不能进行复位。我会在第二天集中在小信号处理板上,热风就开机,到v相检测隔离联轴器那一块加热,热风到了,故障马上跳出来。
故障点终于找到了!
其原因是这样的:塑料采样之后的v相栅极电压,以获得一个数字电压,并用于转换光耦合器负责,功率逆变器启动后的几分钟内,此光耦合器电压从5V3V逐渐改变,然后以1.8 V没有更多。根据不同厂家编译的内置程序,认为信号数据处理板v相栅极电压技术已经开始出现故障,跳停告警。获取一个新的组件,重新上电驱动器恢复正常。
经过我们一日的带载试机进行观察,奇怪的是,273子故障也随之逐渐消失。要知道273和2068是两个完全不相关的错误,各位同行,遇到类类型的情况下,请分享。